为了更好的服务车间生产,中蓝义马电修车间开展了多次“小改小革”,正是这些看似不起眼的小改小革,不仅方便了工人的操作,降低了劳动强度,也大大提高了生产效率。
原来中蓝义马中洁分厂氢还原车间大干燥机进料时,进料的快慢是由变频器和人配合来完成,不太容易控制进料的速度与频率,不能完全实现平稳进料,操作工劳动强度大。鉴于这种情况,电修车间决定对其进行改造,他们在控制线路上加装了一个时间继电器,成功解决了进料的问题。通过这次改进,操作工可以通过调节时间继电器的时间间隔来控制进料速度,这样不仅达到了平稳进料,还降低了操作工的劳动强度,提高了车间设备的自控率,实现了进料的“自动化”。
其实像这样的例子还有很多,如:甲醇制氢导热油炉电机加变频器,可以有效地控制进风,同时还节省了电能;脱盐水泵联动,可以使脱盐水自动化。他们还将鼓励员工在现有的设备基础上,集思广益,努力探索,通过这种看似不起眼的“小改小革”,既不需要投入太大的成本,又能解决生产过程中遇到的难题,把人员从繁重的劳动中解脱出来,干其它更重要的工作,从而提高了生产效率。